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提高球墨铸铁缸盖组织致密性的工艺措施

 

某型柴油机缸盖最大轮廓尺寸为579mm×270.5mm×343.5mm;主要壁厚:上平面为19mm,进、排气道等为8mm,上下水套之间隔板为12mm,喷油器周围为6mm,上下水套周围为15mm,燃烧面(底面)为23.5mm;型腔是由进气道、排气道、上水套、下水套、贯穿螺孔、喷油器、排气管等组成的复杂铸件,壁厚不均匀,尺寸精度要求高,内部组织要求致密。

毛坯铸件加工完毕后要进行水压试验,而此型缸盖结构复杂,局部壁厚较大,热节较多,铸件各部分冷却极不均匀,容易产生收缩类缺陷,影响铸件致密度,而且内部型腔结构复杂,极易产生夹砂缺陷,影响缸盖试水成品率以及缸盖性能。
材料:QT400-15;原铁水化学成分控制范围(%):3.753.95C1.501.60Si0.200.30MnP0.05S0.03。成品化学成分控制范围(质量分数,%):3.75~3.95C2.75~3.0Si0.20~0.30MnP0.05S0.030.03~0.05Mg0.02~0.04RE。球化剂选用福士科ADLLOY7RE,加入量1.5wt%。孕育剂:①75Si-Fe,加入量0.7wt%,粒度610mm,全部覆盖于球化剂之上;②福士科Inoculin390,加入量0.4wt%,粒度26mm,出铁水1/4以后随铁水流加入,加入时间占出铁时间的2/3以上;③福士科Inoculin400,加入量0.15wt%,粒度0.20.7mm,浇注时随流加入,加入时间占浇注时间的2/3以上。缸盖加工完毕后水压试验,试水压力1.0MPa,保压60min,共试水48件,其中漏水29件,合格19件,成品率约39%。试验结果表明,缸盖内部组织致密性不足。
熔化与浇注工艺优化:
废钢加入量为50%60%,生铁加入量为40%50%。原铁水化学成分控制范围(质量分数,%):3.85~3.95C1.40~1.50Si0.20~0.30MnP0.05S0.03;成品化学成分控制范围(质量分数,%):3.853.95C2.702.90Si0.200.30MnP0.05S0.030.03%0.05Mg0.020.04RE。在球化包的一侧加入0.4wt%的福士科孕育剂Inoculin390,粒度26mm,在球化包堤坝的另一侧加入1.4wt%福士科球化剂Nodalloy7RE1,上面覆盖0.1wt%Carbonin LSS,再用0.2wt%75SiFe(粒度610mm)覆盖,上面用压铁板和聚渣剂将其覆盖严实。出炉前高温静置铁水1015min,静置温度在1510℃左右。出铁时将炉内铁水对准放置预处理剂Inoculin390的一侧冲入,保证铁水和预处理剂先反应。出铁2/3左右时,待球化反应基本结束后,补加1/3铁水时,随铁水流冲入0.4wt%75SiFe(粒度610mm)孕育剂。待球化反应基本结束后,搅拌、加聚渣剂扒净包内炉渣。浇注时,用福士科Inoculin920(粒度0.20.7mm)进行瞬时孕育,加入量0.15%
按照改进工艺生产3炉共计48件缸盖,试水试压合格45件,因其它缺陷报废3件,成品率约为93%。试验表明,熔化工艺的优化降低了铁液的缩松倾向,提高了缸盖内部组织致密性,成品率大大提高。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-2760392-1.html

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