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水钢公司炼钢厂生产提速

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2016年,水钢公司炼钢厂通过生产提速攻关,铸机非计划停浇次数、设备影响生产时间、降低故障率创下历史最好纪录;修旧利废创效770.05万元……在严峻的行业形势和残酷的生存环境下,用一个个可喜的成绩,为“寒冬”中的水钢干部职工树立了走出困境的信心,鼓舞了克难攻坚的斗志,为做强做精主业迈出了坚实的一步。

倒逼谋略阶段实施

水钢公司炼钢厂生产提速目标的实现,是水钢整体管理水平提升的一次飞跃,是水钢公司领导系统思考、科学决策,分阶段果断实施生产提速破瓶颈的大智慧大谋略,是炼钢厂解放思想、创新突破、深挖内潜的行动,是水钢各部门、各单位高效协同的体现。

一炼钢停产后,水钢公司生产进入一个全新的组织模式,炼钢生产由两线改为单线,炼钢消化不了铁水,导致高炉经常休减风,造成主线生产难以稳顺,炼钢生产成为公司的产能“瓶颈”。水钢公司领导要求炼钢厂加快生产提速,破除产能瓶颈。随后,炼钢厂第一阶段生产提速攻关拉开序幕,通过狠抓操作、优化工艺、强化设备管理等措施,取得了显著成效。转炉冶炼周期从提速前的38分钟降低至35分钟以内,铸机拉速提高到2.8—3.1米/分钟,多次刷新班产、日产纪录,消化铁水能力大幅提升。但由于铸机拉速提升空间有限,铸机拉速的提高,带来漏钢风险增大,设备维护时间少,一旦发生断流事故,对整个均衡稳定生产将造成较大影响。围绕连铸机生产薄弱环节,水钢公司领导经过充分调研和科学论证,提出并实施了“连铸机150方坯升级改造为160方坯”改造方案,炼钢厂通过引进消化吸收,从初期学习模仿到后期全部自行改造,实现连铸浇铸“五流备一流”,进入大方坯生产新时代。“改造后,铸机最短浇注周期可达到27分钟,开五流生产即可满足与转炉冶炼周期相匹配,降本增效和劳动生产率显著提升。”连铸车间主任邓兴文说。

然而,就在炼钢厂上下为完成第二阶段生产提速目标而喜悦时,一个新的课题又摆在了面前。水钢公司领导要求炼钢厂进一步生产提速,实现“160方坯连铸机六流生产”。这是公司领导利用连铸机生产、管理水平的提升,倒逼炼钢厂缩短转炉冶炼周期,深挖潜能,夯实基础,提升操作水平和人员素质,想把工作做到极致和最优。看准的事快定,定下的事快干,干就干出一流水平。在全体干部职工的艰苦努力下,全面释放炼钢产能。2016年10至12月份,连铸机“六流开浇”生产比例达到90%,最高班产达47炉钢,冶炼品种钢时达43炉,均创造了二炼钢区域建厂以来历史最好纪录。

深挖内潜齐力共进

“众人齐心,其利断金”。为了实现一个个生产提速目标,水钢公司炼钢厂上下群策群力攻坚克难,唱响了一曲曲自我加压、协同配合的进行曲。

生产提速最大难度在炼钢车间,改造后的连铸机能力强,钢水跟不上,倒逼转炉缩短冶炼周期。“从38分钟/炉降到35分钟/炉时,能用的招以前都用上了,要不断实现突破难度确实很大。”炼钢车间主任严建新说。为了缩短冶炼时间,炼钢车间组织召开攻关会,发动大家建言献策,最终形成通过优化供氧制度、缩短吹炼时间和辅助时间的共识。变枪操作可减少30秒;提高一次倒炉率,避免三次倒炉,可减少20秒;出钢加碳粉,可减少20秒;控制喷溅,减少炉口积渣,又可减10秒……炼钢车间就这样秒秒必抠,将冶炼时间从35分钟/炉降低到32分钟/炉。丁班工长李华说:“有了良好的基础,产量增加、质量稳定、事故率降低,职工也得到实惠。”

生产提速,设备保产的重担压在连铸车间上。为加强设备管理,提升职工操作水平,连铸车间通过开展设备现场培训、建立设备档案台账、完善设备管理制度、加大修旧利废、调整绩效等多措并举,取得显著效果。2016年10月份,连铸车间非计划停浇0.3次、断流2.7次,创历史最好纪录。2016年设备影响时间同比2015年减少3561分钟,设备故障率1.46‰,同比2015年降低2.28‰,创下新炼钢投产以来最好水平。

为节约成本,连铸车间准备工段加大对拉矫机、振动台、火切机等关键设备的修旧利废力度。2016年,月平均修旧利废创效60万元,为炼钢生产提速、降低生产成本发挥了至关重要的作用。“我们把原来丢的备品备件都捡回来修复,能用的都拼凑着使用。”准备工段段长王万斌说。

走进炼钢厂废钢区域,狭小的场地上一片繁忙。生产提速后,冶炼时间的缩短,“节铁增钢”工作的推进,给负责原料保供、废钢验收、钢包周转的准备车间带来了极大挑战。每天有1300多吨冷料送到炼钢,每班验收、卸车、拣选、配料、装斗、保产只有两个人。“每炉钢冷料装入量为15吨,每班要装40多斗500吨左右冷料,职工既要眼观六路,还要耳听八方,劳动强度大,工作责任心强。”带病坚守在现场的准备车间原料工段段长刘漫说。为确保生产和安全,准备车间副主任冯庆涛与工段长刘漫、韩玉祥长期驻扎在废钢坑现场,验收废钢质量、检查密闭容器,满足“节铁增钢”冶炼要求。2016年,准备车间共拣选出小型密闭容器127件,大型密闭容器34件,避免了喷爆事故的发生。

各岗位人员减少,遇到车间上料系统皮带清扫、托辊更换,废钢铁切割等工作,车间干部职工打破工种界限齐上阵。2016年,钢包包龄124.43炉;底吹合格率100%;废钢装入量100%;钢包四连滑率95.52%;钢包漏钢事故为零。“工作很辛苦,但是没有人抱怨,是集体的荣誉让大家都卯足了劲儿干工作。”准备车间主任、支部书记说。

“在炼钢生产提速的过程中,炼钢厂干部职工用行动彰显了敢挑重担、团结协作、敢打硬仗的作风,有那么好的干部职工队伍,相信水钢减亏、止血、扭亏‘三大战役,一定不会在炼钢‘晚点’。”炼钢厂党委书记自信满满地说。




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