“有了技术,就有了推进产品升级和结构调整的有力抓手。”近日,河钢宣钢圆钢事业部职工杨高瞻,情不自禁的发出这样的感慨。
杨高瞻是名扬全国钢铁行业的“发明大王”,多年来工作在连铸生产的最前沿,勤于钻研新技术,善于搞设备创新,目前已拥有100余项国家专利,成为杨高瞻创新工作室的带头人。自河钢宣钢推进以产线为独立市场的组织结构扁平化变革以来,杨高瞻创新工作室以“高端产品”为主线,以技术进步为突破点,破解装备、工艺、设施难题,全力满足高端产品质量需求。
“满足高端产品用户个性化需求,必须有设备可靠的精度作为支撑。”杨高瞻说到做到,他带领大家投入生产实践中,不断摸索,持续创新,全力破解难题,提高设备运行精度。
问题点就是突破点。在连铸机生产现场,顺着杨高瞻手指的方向看去,连铸坯在连铸机上完成定尺切割,缓缓移动到冷床上进行冷却,再收集到钢坯坯位。钢坯是随着液压缸的动作,在步进冷床上完成平移的。“冷床升降液压缸由于下降速度过快,长期受到重力冲击,活塞易磨损、管路与油缸缸体漏油,使精度降低,致使高温连铸坯在冷床上出现弯曲,无法满足高端产品的需要。”
全面梳理冷床的运行装置,对步进冷床升降液压缸进行研究,查阅资料、分析现象、研究图纸、制定方案,杨高瞻成了一个大忙人,随着攻关的不断深入,杨高瞻和他的创新团队离目标越来越近。功夫不负有心人,通过不懈的努力,他们终于攻克了步进冷床升降液压缸的难题。
此时,冷床托载着一支支红通通的钢坯有规律的动作着,钢坯通过翻转动作慢慢前移,每一次都可以听到“呲、呲……”的声音。“声音来自步进冷床升降液压缸,经过技术改造,这个液压缸的吸油单向阀、排油单向阀、油量调节针阀全部实现了自动功能,可以精确稳定地调节油量;同时,我们还在先导阀和主阀之间增加了一个阻尼结构,减少了主阀的启闭时间,使重载对液压的冲击得到缓冲。”在生产现场,杨高瞻兴致盎然地讲述着技改成效,“技术改造完成后,冷床同步精度从原来的25毫米提高到15毫米,创造了国内连铸机冷床运行的第一精度。”
“第一精度”为连铸坯质量的稳定提升夯实了基础,满足了高端产品生产需要。据了解,11月份,该产线高端产品比例达到27.53%,环比提高10.43%。