日前,长钢公司对能源实行开发和节约并重的方针,不断加大能源管控力度,从“源头”抓起,减少生产、生活等各个环节中的能源损失和浪费,促进能源介质的高效、合理、科学使用。
多年来,蒸汽的跑冒滴漏一直是长钢公司降本增效工作中的“老大难”,尽管该公司在各用汽点安装了疏水阀(普通热力式疏水阀),但存在磨损较快、使用寿命短且管线冬季容易受冻等一系列问题,不仅增加了职工的劳动强度,而且有很大浪费,节能效果不明显。
为有效解决这一问题,长钢公司于几年前就引进了波纹管式疏水器,其作用旨在利用蒸汽和凝结水的温度差,引起疏水阀内部感温波纹管元件的热胀冷缩变化,从而达到阀门的自动开启和关闭,蒸汽泄漏率为零。另外,该疏水阀还有一个最大优点是可在线带压直接调节疏水温度,无需进行拆卸和停气操作,给现场维修巡检人员带来很大便利,同时检修时有专门过滤螺栓,排污方便快捷。此举不仅有效节约了能源,还对现场环境的治理起到了积极作用。据统计,长钢公司采用该蒸汽疏水阀后,单个疏水点的漏汽率节约5%以上,总节约蒸汽量10吨/小时左右,每年采暖期节约蒸汽损耗费用288万元。与此同时,该公司在生活区也广泛推行波纹管式疏水器,但由于生活区管道老化、点多面广等多重原因,跑冒滴漏等现象依旧存在。
对此,长钢公司相关部门从实际出发,紧紧扭住管理“源头”,通过采取各项措施减少和杜绝跑冒滴漏。一是要求各单位要加强用能设施管理,制定相应的制度和安全技术规程,并定期检查,发现问题及时处理,杜绝跑冒滴漏;对蒸汽设施和管道及时进行防腐、保温,严禁裸管运行。同时,加强自身的用能管理,采取技术上可行、经济合理的措施,减少能源介质的损失和浪费,使能源介质真正高效、合理利用。二是强化基础管理,从能源计量上抓起,健全各种能耗原始计量和报表。强化能源数据的统计和分析,对各单位的用能状况进行动态跟踪,对超出规定范围的单位予以严格考核。三是加强工序能耗管理,把节能管理和技术管理、生产管理结合起来,使工艺处于最佳运行状况,提高能源的有效利用率。四是相关部门加大巡查、抽查力度,做到有问题及时发现、及时处理,保障生产和生活用能,实现合理、节约用能,为安全高效生产打下坚实基础。