近日,方大九钢检测部产品站结合锯床本身结构,对锯床进行合理小改造,在很大程度上提高了员工的制样效率。
据了解,钢板制样是产品检验工作中的关键一环,钢板制样使用的设备主要是锯床。由于锯床对于样品的加工具有不可替代性,因此,锯床本身对制样以及工作效率有非常大的影响。然而,该站当前所使用的锯床却存在诸多问题,一直困扰着员工,一是在加工时容易铁屑飞溅,不方便清理且安全隐患,二是液压系统经常出现问题,导致锯床升降易发故障,三是冷却时间过长,严重影响了工作效率。该站技术人员经过研究,结合员工的合理化建议,针对锯床使用时所遇到的问题,一一进行了相关小改造。首先在锯床周围建立档板,可以减小了铁屑飞溅的范围,使员工清洁设备也方便许多。同时对液压系统进行挡板隔离,可有效阻挡铁屑和冷却水进入液压装置,延长液压装置的使用寿命,降低液压油的损耗,并对冷却装置进行升级,加装2个活动喷头,能更有针对性的对样坯和锯条进行冷却,防止样坯的冷缩移位和锯条切斜,有效延长了锯条的使用时间。最后,针对员工量尺进行合理设计,在虎钳加焊400mm定尺夹板、在锯条前方案板增加两条定尺线,不仅缩短了虎钳与锯条之间的有效距离,还为员工加工弯曲样节省了时间,方便了员工量取拉伸试样和弯曲试样。
经过试用,发现改造后的锯床取得了明显的效果改善,不仅提高了工作效率而且降低了设备的损耗,减少了员工的劳动强度,受到了班组员工的一致好评。