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泰钢炼铁部改革创新增添动力

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2016年,泰钢集团炼铁部坚持以全国同类型高炉最好指标作为创新目标,把困难和存在的问题作为改进点,以提高工作效率、改善劳动环境、降低生产成本为己任,积极攻关,走出了一条创新增效之路。共组织申报改革创新项目60项,其中13项列为公司级创新项目,其它46项列为部级创新项目,项目涵盖了设备、工艺、技术、自动化等领域。申请专利技术1项。

工作中,炼铁部坚持立足实际搞研究,多措并举求突破。积极发挥炼铁研究室优势,外联专家教授,借势借脑;内靠技术骨干,着眼当前,谋划长远。多方面挖潜研究分析,选择课题进行攻关,实现了技术工艺进一步优化,取得了丰硕成果。

炉缸侵蚀模型的开发

炉缸侧壁温度的治理,将炉缸侵蚀数学模型的开发提到了炼铁人面前。研究并应用一款合适的炉缸侵蚀模型,无疑是高炉炉缸监视零投资而获得安全运行的保障。通过反复研究,形成了“利用现有的炉缸温度测量点采集到的数据,从高炉本体系统数据库提出,经计算机处理后,变为数学模块数据,实时、直观、准确的反映出炉缸砖衬侵蚀的状况”的成果。该项目的开发直接节约投资60万元,于9月29日安装调试后投入运行至今,效果良好,达到了指导护炉操作,实现高炉安全生产的目的。

优化高炉中心焦量布料模式

根据确定的“改善炉顶布料,提高煤气利用;优化炉料结构,降低生产成本;改变工作方式,降低过程损耗”的工作思路,在保证炉况稳定顺行的基础上,对高炉食料种类的价格差异进行了系统研究,根据“改变原料成分,不影响高炉冶炼”原则,制定“烧结+矿石”的配料制度,优化中心布料模式,由直接加入变为滚动滑入,在优化高炉入炉料配比的同时,进一步完善了炉料结构。布料模式的改变收到了十分明显的效果:中心焦量变少,炉缸中心死焦堆变小,炉缸的透液性变好,渣铁易于通过炉缸中心部位,减少炉缸边沿环流,降低渣铁对炉缸侧壁的冲刷,延长高炉炉缸的寿命。焦炭平台增厚,参与冶炼的焦炭量增加,燃料比降低。中心焦量由直接加入变为滚动滑入,中心焦炭粒度变大,改善了炉缸中心的透气性,压差降低,顺行改善。该项目的实施,使高炉在实施炉缸侧壁温度治理的情况下依然保持了稳定与顺行,使各项经济技术指标稳中有升,年创效益397.99万元。

改善矿平台透气性降低燃料比的研究与应用

稳定煤气利用是保持高炉顺行,降低燃料比的关键。炼铁部以“改善矿平台透气性降低燃料比的研究与应用”为平台,进行大胆尝试。在各操作参数稳定基础上,按照循环配加焦炭的矩阵,每6批一下,详细记录期间各操作参数,并及时进行比对分析校正,然后视各操作参数稳定情况,试运行焦炭的矩阵。循环加焦的应用,逐步改善了煤气流,稳定了煤气利用,达到了降低燃料比的目的。项目实施后,燃料比降低明显,降幅达到7.95kg/tFe,仅燃料比每月可降低成本74.4万元。

喷吹系统冲压氮气重复利用的改造与应用

喷煤车间喷吹系统设计有4个罐容为40m3、罐压700kpa的喷吹罐,操作过程中按照操作程序,每40分钟就会有两罐氮气因倒罐卸压排入大气,在造成严重浪费的同时,对正在运转的磨机系统风量也带来了严重影响,造成制粉产量、质量波动。若氮气卸压发生在停机过程中,则会产生大量的扬尘造成污染。

“喷吹系统冲压氮气重复利用的改造与应用”项目,从控制氮气排放入手,利用内循环原理,实现零排放。其原理为:利用喷吹系统现有的喷吹罐大放散阀、小放散阀管道布置及相连接的布袋除尘器管道,分别在4台喷吹罐大、小放散阀主管道开孔,增加DN50管道、金属软管、阀门、缓冲罐,将四台喷吹罐放散管道连接在一起,当其中一个罐要倒罐卸压时,首先由喷吹工协调好充压及卸压时间,然后将相应阀门打开,实现两罐连接,将卸压罐中的氮气充至其他需要补压的喷吹罐,使该部分氮气重新得到利用,减少氮气消耗。根据操作程序,电气人员将四台新增的1#、2#、3#、4#气动阀门,敷设电磁阀控制线路和阀门开关信号线路,连接到喷吹系统PLC控制柜输入模块,重新编制自动化控制程序,实现了在操作画面上操作4台新增阀门。

项目实施后,氮气消耗量降低4m3/吨煤粉,杜绝了氮气排入大气带来的环境污染。据了解,喷吹系统冲压氮气重复利用的改造与应用,是全国喷煤系统的第一次,是喷吹工艺的前沿技术,具有较高的推广价值。

另外,他们积极开展创新现场交流会,激发了全员创新的积极性。截至目前,炼铁部车间班组自发成立群众性创新小组26个,成立党员为主导的创新小组6个,累计提报金点子、合理化建议199项,完成145项,累计创效290.39万余元。

下一步,他们将重点抓好内部操作控制,保持炉况稳定,打破产能瓶颈。抓好工长日常操作调剂与管理,实现硅稳定率75%、硅达标率90%的目标。优化渣系,确保一级品率达到90%。开展对外技术交流,瞄准全国同类型高炉先进指标对标挖潜。加强与全国同类型高炉之间的技术交流,学习其先进指标和先进管理方法,拓宽创新思路,降低生产成本,力争燃料比达到目标。


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/steel/show-2277278-1.html

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